华海股份粤东LNG接收站BOG回收再利用装置工程位于国家管网粤东LNG接收站(原属中海油)内,项目通过华海(北京)科技股份有限公司与中海油气电集团公司合作,由华海股份的全资子公司泉州浩海能源有限公司投资、设计、建设并运营,建设标准和要求与粤东LNG接收站一致。装置工程占地6000平米,由公用工程区、压缩区域、充装区域、控制区域组成。项目由中海油山东化工工程有限公司设计,中国核工业第五建设工程有限公司承建,广东国信工程监理有限公司监理。
粤东LNG接收站在运行中低温的液态天然气(即LNG)将蒸发产生大量的低温气态天然气(即BOG),BOG不能及时处理,将在LNG储罐中聚集,造成储罐压力升高甚至爆炸。接收站现已有一套BOG再液化装置,但BOG再液化处理能耗高、成本大,并且在特殊工况下不能完全处理完BOG;BOG处理另一种方式为直接通过火炬系统排空燃烧,这将极大造成资源的浪费和环境的影响。
华海股份在项目中通过4套高效节能的CNG压缩机、加气机系统,将BOG回收再利用,加工处理成CNG,并通过管束集装箱车运送到各用气客户。经测算,本项目的BOG回收再利用装置相对于BOG再液化装置,单位能耗下降2/3多,同时避免BOG的排空燃烧造成的资源浪费和环境影响。本项目运行5年来共为接收站回收处理BOG近2亿方,为粤东LNG接收站节能、降耗、环保及清洁生产贡献力量。
与常规的CNG母站相比较本项目装置工程有下列特点:
一、全国首例用CNG方式来处理LNG接收站的BOG。
二、4台10KV、450KW中压电机由软启动改为直接启动,启动节能30%。
三、根据当地水质硬度小,结垢少的特点,压缩机使用水冷方式,节能降噪、不增加维护工作量且冷却效果好,运行效率高。
四、4台压缩机与4台加气机互相并联,即每台压缩机可同时对4台加气机加气,利用加气机来对槽车进行切换,可以在压缩机不停运、不减负荷、不卸载的情况下进行加气充装操作和槽车运行切换,提高效率,节省能源。
五、根据实际充装运行末排压力小于20兆帕的情况下,CNG压缩机的设计末排压力由常规的25兆帕降低到22兆帕,使压缩机运行更节能。